FK包装机组供胶系统的技术改造
一、 改造原因:
(1) FK350机组所用胶液为高速胶,容易造成胶液在管路中干结;
(2) 胶路复杂,管接头太多,拆卸保养时耗时太长;
(3) 胶液是依靠气压输送注入胶缸,供胶接头始终承受压力,因此易漏胶;
(4) 由于需要安装供胶阀来控制胶液的通断,因此在狭小的空间中占用了大量的空间,造成了维修和保养的困难;
(5) 安装更换一个供胶阀耗费的时间太长。
二、 技术分析
(1) 供胶阀使用周期为六到八个月;
(2) 更换一只供胶阀需用2个多小时;
(3) 胶路堵塞周期为一个月左右;
(4) 清理管路一次用时2个多小时;
(5) 彻底清理供胶系统管路表面需半个小时。
三、 需要解决的问题
(1) 拆除原来复杂胶路,取而代之一种最简单的连接胶路;
(2) 不使用气压供胶形式;
(3) 不使用胶路通断控制阀;
(4) 具备良好的稳定性,耐用性,美观性,可维护性以及较低的造价。
四、 改进方法
借鉴PROTOS70的MAX70接嘴机是利用胶泵注胶来满足烟支接嘴所需胶。MAX70接嘴机的供胶系统耐用度,稳定性特别好,通常3-5个月保养一次即可,而且维修和保养特别方便。因此可以参照PROTOS70供胶系统原理设计改造FK350供胶系统。
(1) 设计加工胶桶胶泵总成上的连接接头,拆除原设备上安装的管接头;
(2) 设计胶桶,下部连接胶泵(胶泵选用MAX70机组相同见胶泵原理图,见图1),胶桶下面箱体装有两个减速比为10:1的0.37KW减速电机驱动胶泵;
(3) 拆除设备上的控制气路和管接头直接用两根软管连至350的两个胶缸上
(4) 设计控制线路通过电针式检测器反馈给350主电控柜来控制胶桶供胶电机,而不是气路控制供胶阀的通断;
(5) 改进后的系统示意图(见图2)
五、 改进后效果
(1) 改进后的胶泵仅存在密封圈为易损件,因此胶泵的保养周期一般为3-5个月,保养工作只要拆开胶泵更换密封圈,清理内部卫生即可。因此在我们检查效果的两个月中,胶泵及供胶系统没有出现任何损坏;
(2) 由于供胶不依靠气压传动,连接管中的压力大大降低,也克服了快速接头,胶管的漏胶现象;
(3) 在拆除胶管管路连接件,气动供胶阀气控系统后,在机器上增加了200*200*300的空间,因此极大的方便了机器的保养和维护工作的进行。
六、 经济效益
经过改造,不仅彻底解决了FK机组的供胶系统的设计故障,十分显著地降低了故障停机时间,同时简化了设备的构造。方便了设备保养,减轻了维修人员和操作人员的劳动强度,使设备现场管理水平有了很大的提高。
七、 推广
除FK供胶系统外,BO、BE机组使用的供胶系统也都是气动装置,工作原理也和FK机组大同小异。同样存在结构复杂、管路控制零乱,备件价格高,维修复杂等弊端。因此用胶泵供胶系统来代替原供胶系统,具备积极的推广价值。
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